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          振鴻水泥有限公司高細煤磨系統(tǒng)


          發(fā)布時間:2018-12-27

            通常情況下,無煙煤煤粉細度為R0.08=3~5%即可滿足熱工需要。但如果煤的揮發(fā)份過低,則需要把煤磨得更細。我們把≤1%的煤粉稱為高細煤粉。福建漳平振鴻水泥公司日產2500噸生產線由合肥院進行工程總承包,采用本地超低揮發(fā)分的無煙煤。對煤粉制備系統(tǒng)的要求是:產量20t/h,細度R0.08≤1%,水分≤1%。無煙煤工業(yè)分析和煤灰化學分析結果見表1。


          表1 無煙煤工業(yè)分析和煤灰化學分析(%)
           

          Mad

          Vad

          Aad

          FCad

          Qnet,ad(kJ/kg)

          SiO2

          Al2 O3

          Fe2 O3

          CaO

          MgO

          1.88

          3.59

          23.49

          71.03

          22904

          54.86

          20.72

          11.56

          4.59

          3.05


            

            用無煙煤和劣質煤作燃料的日產2500噸水泥熟料生產線,通常采用φ3.2×6+3m或φ3.4×6+3m煤磨,煤粉細度3~5%。它們都有一個近3米長的烘干倉,粉磨倉的長徑比不大,用來粉磨高細煤粉,烘干能力遠大于粉磨能力,并不是適當的選擇。高細煤粉產量必然相對較低,循環(huán)負荷量也相對較大,大量回粉可以降低入磨物料的綜合水分,我們認為不必設置烘干倉。如果去掉烘干倉,增大粉磨倉的長徑比,提高細磨能力,就可以在新的條件下使粉磨能力和烘干能力達到新的平衡。

            對振鴻公司無煙煤進行的小磨試驗結果表明:其易磨性為中等偏上;當煤粉細度由R0.08=3%壓到1%時,產量將降低25%左右。結合我們在多家水泥廠將無煙煤磨到細度3%時的經驗,再考慮易磨性的差異,我們確定煤磨的規(guī)格為φ3×9m。煤磨內部結構采用合肥院的專利技術;設兩個粉磨倉,根據煤的試驗結果和要求的細度選擇粗磨倉和細磨倉的長度;優(yōu)化研磨體級配。從而盡可能提高粉磨效率,降低電耗。系統(tǒng)配置風量為51000 m3/h的MDS-850高效選粉機、FGM1400高濃度袋收塵器、風量為60000m3/h的排風機。系統(tǒng)于2008年3月底投產。2008年12月17日,漳平振鴻水泥公司和合肥水泥研究設計院漳平振鴻項目部對該系統(tǒng)進行連續(xù)8小時的測試標定,主要標定數據見表2。

           

          表2 高細煤磨系統(tǒng)主要標定數據項目 微機喂煤量 t
           
           

          項目

          微機喂煤量t

          實物標定
          修正系數

          產量t/h

          煤粉細度R0.08,%

          煤粉水分%

          主電機總耗電kWh

          主電機單耗kWh/t

          數據

          146.6

          1.12

          20.5

          0.9

          1.0

          5200

          31.7

           

            實物標定修正系數 產量 t/h 煤粉細度 R0.08,% 煤粉水分 % 主電機總耗電 kWh 主電機單耗 kWh/t 數據 146.6 1.12 20.5 0.9 1.0 5200 31.7 隨著操作人員對系統(tǒng)的熟悉和對操作參數的優(yōu)化探索,系統(tǒng)的技術經濟指標進一步提高。由于研磨體的自然磨耗,煤磨主電機的進相后電流從2008年12月標定時的40A降低到2010年1月的35A,但產量反而逐步提高到24 t/h。該產量與窯爐耗煤量相符:窯的熟料產量約為3000t/d,熟料實物煤耗為132kg/t,煤磨每 16~17h。結合標定數據來計算,煤磨主電機單位產品電耗僅為23.7 kWh/t。用戶認為系統(tǒng)設計合理,工藝流程順暢,操作維護便利,投資省,效益高,技術經濟指標先進。